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郑州钢炼铁制造厂高炉入料成本降低预算
新闻分类:  行业资讯    浏览:2463    日期:2011/11/28    

     郑州钢炼铁制造厂共生产生铁65万t,完成全年目标总产量的25.11%。1季度高炉利用2.888t/m3?d,入炉品位达55.38%,入炉焦比389.79kg/t,各项指标逐渐向好,其中入炉焦比同比呈现稳步下降之势。

     郑州钢炼铁制造厂生铁成本为2286.11元/t,较上年同期下降674.78元/t,降幅达22.79%。除原燃材料价格回落等外在因素外,还与炼铁厂狠抓落实、不断开拓创新密切相关。在严峻的市场形势下,炼铁厂继续深化“粗料细做,科学炼铁”工作方针,通过推行“精细化管理”,努力控制生铁成本,促进生产稳定顺行,实现“经济运行”,取得了1季度生铁成本、高炉消耗稳步下降的良好局面。

     降低铁水成本是炼铁厂工作的中心,在全厂抓“精细化管理”,对成本控制、能源消耗、备件使用、设备维修维护等实施管理精细化。通过“精细化管理”,干部管理水平、员工技术水平和操作能力显著提高。

     降低成本实现经济运行,炼铁厂抓大控小,管好可控费用、动力费用的使用,减少水、电、风、汽(气)、氧等浪费;开展修旧利废和有价物资的回收,提高修理水平和修复质量,拓展修复件的使用功能、延长使用寿命;加强高炉耐材等耗材的使用管理,杜绝大材小用、高材低用;加强润滑油、柴油等油品管理;加强“四车”的使用和维修管理,加强劳务用工管理;加强技改和专项整治费用管理,科学安排,合理使用,从源头上降低各种费用的支出。

     炼铁厂努力提高高炉入炉料中的烧结比例,减少烧结配料中的高价粉比例,投用超低价的渣矿粉,充分利用粉矿与球团矿的差价来降低生铁成本,管式电炉在保证烧结矿质量的前提下,通过进一步优化箱式电炉烧结工艺和提高生产过程管理精度,使电炉烧结矿入炉比率保证在较高水平,烧结产能得到有效提高,铁水成本得到有效受控和降低。1季度,炼铁厂烧结产量超过95万t,自产烧结成本降低247.12元/t,减少成本2.32亿人民币。

 

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